近期,經(jīng)過兩個(gè)月的奮力攻堅(jiān),龍鋼公司完成中修450㎡燒結(jié)系統(tǒng)電除塵順利通過試車,進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài),且效果良好,成為龍鋼公司實(shí)踐創(chuàng)新的一大成功典范。
450㎡燒結(jié)系統(tǒng)電除塵是龍鋼公司450㎡燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)的重要組成部分之一,也是龍鋼公司環(huán)保系統(tǒng)的前端設(shè)備設(shè)施。短短60天時(shí)間,干部職工日夜兼程完成修舊利廢、自主創(chuàng)新、技術(shù)改造等工作,不僅延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,達(dá)到5年保質(zhì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),還大幅降低了維修費(fèi)用。他們是如何做到深挖內(nèi)潛、極致創(chuàng)新的?又是如何交出這份出色的成績(jī)單?請(qǐng)隨著筆者步伐,一探究竟。
實(shí)踐創(chuàng)新 精準(zhǔn)定位降成本
450㎡燒結(jié)機(jī)配套2臺(tái)雙室四電場(chǎng)靜電除塵器,于2014年投運(yùn),經(jīng)過近10年的連續(xù)運(yùn)行,電除塵本體、灰斗鋼板經(jīng)高溫?zé)煔飧g變薄,已不能滿足公司當(dāng)前安全使用要求。如果進(jìn)行大修,則需投入較大費(fèi)用,且施工時(shí)間長(zhǎng)。在公司打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)期,技術(shù)人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),以“低成本、高效益”為核心,牢固樹立過“緊日子”思想,深挖內(nèi)潛,深入現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)討論、推算,決定采用自主中修代替系統(tǒng)大修,節(jié)約費(fèi)用,壓縮施工時(shí)間。
他們通過成本分析,將維修與備件更換有機(jī)結(jié)合,自主制作焊接頂板144塊、耗材235噸,陽(yáng)極人孔、部分陰極保溫箱人孔、頂部電場(chǎng)人孔28個(gè),更換箱梁加熱、陰極保溫箱加熱288套,更換內(nèi)部陰極系統(tǒng)及附屬件256組,陽(yáng)極系統(tǒng)及附件176組……特別是在四節(jié)點(diǎn)控制柜維修中,他們集思廣益,秉承“能修復(fù)堅(jiān)決不換”的原則,利用拆除的廢舊材料,修復(fù)柜體8個(gè),通過改造,不僅避免了因雨雪天氣回貨慢造成的工期延長(zhǎng),降低了采購(gòu)費(fèi)用,而且徹底突破了電除塵系統(tǒng)只換不修的技術(shù)瓶頸,延長(zhǎng)了除塵器使用壽命,保障了燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)及脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
“通過自主檢修,專業(yè)技術(shù)攻關(guān),晝夜奮戰(zhàn),我們將不可能變成了可能。”在450㎡燒結(jié)電除塵設(shè)備平臺(tái)上,提起這兩個(gè)月來的豐碩成果,環(huán)保作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)閆俊杰一臉自豪。
技術(shù)創(chuàng)新 精益求精增效益
在此次中修中,電除塵陽(yáng)極H型立柱、人孔門附板及灰斗表面腐蝕嚴(yán)重,如果按照原技術(shù)協(xié)議進(jìn)行焊接固定,在投運(yùn)后,會(huì)對(duì)設(shè)備使用周期造成一定影響且故障頻發(fā),進(jìn)一步增加維修費(fèi)用,影響除塵效率。
龍鋼公司環(huán)保作業(yè)區(qū)工段長(zhǎng)劉鑫不等不靠、主動(dòng)作為,與技術(shù)人員一起想辦法,通過查閱資料,結(jié)合工藝運(yùn)行情況和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行論證后,提出對(duì)H型立柱、人孔門附板及灰斗進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,一方面,對(duì)陽(yáng)極人孔周邊2米位置H型立柱進(jìn)行加固,采用分段式焊接增加筋板,確保立柱牢固;另一方面,將人孔外側(cè)密封板向后移動(dòng),加裝后從中間掏出通道。改造后,不僅增加了立柱的穩(wěn)定性,同時(shí)人孔側(cè)板內(nèi)移,杜絕了煙氣與H型立柱直接接觸,延長(zhǎng)了除塵器框架使用壽命。
“通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化,立柱保底可以穩(wěn)定使用3年,而且中間不會(huì)增加維修費(fèi)用。”劉鑫介紹說,“經(jīng)過7天的連續(xù)奮戰(zhàn),我們共改造立柱40根80個(gè)面,為設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”
極致創(chuàng)新 精打細(xì)算深挖潛
面對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重、項(xiàng)目多和惡劣天氣帶來的影響,全體參檢人員堅(jiān)定打贏硬仗的信心和決心,堅(jiān)持兩眼向內(nèi)、主動(dòng)作為,通過工藝優(yōu)化、設(shè)備改造等,將中修“舞臺(tái)”打造成創(chuàng)新平臺(tái),精打效益“算盤”,全力以赴推進(jìn)降本增效工作。
維修班長(zhǎng)閆剛強(qiáng)、肖輝等技術(shù)骨干帶領(lǐng)鉗焊工向修舊利廢要效益,通過在每一臺(tái)設(shè)備、每一個(gè)閥門、每一根電纜上“錙銖必較”,成就降本增效“大文章”。據(jù)統(tǒng)計(jì),此次中修共回收利用陽(yáng)極板懸掛梁25組,陽(yáng)極振打桿件12組,動(dòng)力電纜1000余米,創(chuàng)效3萬余元,采用液壓剪對(duì)回收的廢舊鋼鐵材料進(jìn)行裁剪上交,省時(shí)又省工。向技術(shù)革新要效益,自主改造篦子對(duì)灰斗積灰進(jìn)行過濾,加裝除塵器灰斗延伸貼板24片,一舉解決積灰雜質(zhì)清理難的問題,保證了設(shè)備安全運(yùn)行……這些小技小改不僅極大減輕了人員工作強(qiáng)度,節(jié)約了檢修時(shí)間,而且取得了可觀的效益,讓人人成為降本增效的宣傳者和踐行者,助力公司向著極致效率、極低成本、極致能效目標(biāo)不斷邁進(jìn)。(龍鋼公司 李浩 許衛(wèi)萍)